为设备的正常使用,东鼎相关工作人员走访正常使用烘干设备的洗煤厂,总结了一些容易出现的故障现象,仅供参考。
问题1、煤泥入料刮板机缓冲仓下料困难,现场需人工铲料并加清水冲料,清水添加量为40kg/h。
解决方法:将缓冲仓前侧直板更改为斜板,缓解下料堵塞现象,达到设计处理量。但无法实现均匀给料,造成实际控制参数的调整频繁。
问题2、北侧旋风除尘器工作效率低,星型卸料器上部缓冲灰斗易堵塞。
解决方法:设计并制作重圈代替星型卸料器
问题3、煤泥干燥系统正常运转时,所有设备瞬时停止运转,集中控制无法开启设备,只能就地启动,当日上述情况连续出现4次。
解决方法:初步认为是设备过载造成上述情况,将落实配电系统设置参数,若再次出现上述情况,则根据实际生产能力对配电系统参数进行安全设置。
问题4、燃煤炉烟道阀门在显示关闭状态时仍存在150mm缝隙,经调整,现仍存在20mm缝隙,并且阀门主体铁板出现裂纹。
解决方法:提供备用烟道阀门,并根据闸板材质的热膨胀系数及安装标准规范,调整缝隙宽度。
问题5、热风炉底拱34环前环发现断砖9块,目前尚无脱落现象。
解决方法:计划在更换星型卸料器及安装防爆板检查平台时,对此问题进行治理。方案①需准备T-19梯形砖24块、T-3平砖10块、胶泥2袋及模具,进行重砌,完成后可直接生产;方案②用高铝浇注料浇灌成型,可72小时后生产,此方案稳定性好。
问题6、热风炉环砌支撑处掉砖32块。
解决方法:此问题为砖体热胀冷缩造成松动、内鼓、脱落。经入内检查,对结构无影响,且在今后生产中使用,无安全隐患,且复砌后会再次掉落。计划待炉体大修时一起恢复。
问题7、热风炉前拱底梁下200mm方梁现脱落20mm。
解决方法:前拱底梁下200mm方梁现脱落20mm为正常老化,虽见钢筋但无危害,由于此梁不是承重梁,是提升煤闸板的防护挡梁,若完全老化脱落,造成闸板损坏或变形,将免费提供闸板。
若您的设备在使用时出现了一时无法解决的问题,欢迎咨询东鼎,我司工作人员将根据设备的实际运作情况为您提供解决方案。
文章来源 http://www.coal-dryer.com/htm/xinwen-cn/hangyexinwen-cn/2013_1126_349.html
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